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甘肅銀光化學工業(yè)集團有限公司聚銀公司PVC廠輔助車間通過優(yōu)化工藝、循環(huán)利用等方式,使超濾裝置濾膜洗滌周期由7天延長至20天,循環(huán)水排污水日排放量降低200噸以上。
自去年年初離心母液深度處理裝置試運行以來,一直承擔著離心母液中大分子顆粒、懸浮物、COD、金屬離子等物質的處理工作。由于工藝要求,離心母液水一直處于循環(huán)利用狀態(tài),導致運行中產(chǎn)生的濃水、反洗水不能再次進行生化處理。同時,由于循環(huán)使用的原因,部分雜質也隨著循環(huán)水排污水進入離心母液深度處理裝置,經(jīng)常造成多介質過濾器、超濾裝置濾膜堵塞,嚴重增加了員工勞動強度,導致清洗費用提高和環(huán)保壓力增大。
針對離心母液深度處理裝置運行過程中,超濾裝置濾膜洗滌周期短、廢水排放量大等問題,PVC廠結合實際情況,將“進一步優(yōu)化離心母液工藝”作為黨員創(chuàng)新工程課題。課題組成員從工藝技術、設備、安全環(huán)保等方面入手,通過主動與設備廠家聯(lián)系、跟蹤分析運行數(shù)據(jù)、增加管線等方式,將離心母液深度處理裝置反洗水、超濾濃水等過程排水送入循環(huán)水站進行蒸發(fā)處理,并將部分循環(huán)水排污水重新利用,用于配置次氯酸鈉溶液、凈化乙炔氣體,使離心母液深度處理裝置產(chǎn)水率達到70%以上。
(關鍵字:甘肅銀光 廢水)